iCAx开思网

标题: 关于结合线设计的问题 [打印本页]

作者: aque    时间: 2006-1-19 21:21
标题: 关于结合线设计的问题
最近公司使用的产品出现重大问题。产品在螺丝孔附近有明显的结合线。另外,产品存在安全隐患,容易断裂。 一直想找一个简单的检查方法, 但是没有什么100%有效的方式。 希望这里的高手能帮个忙。
简单报告格式太大,所以只好将不良的图片发出来, 希望高手们帮忙找找原因。
作者: aque    时间: 2006-1-19 21:26
不知道这些油污是哪里来的。
有时候在产品的断裂处也会有渗油的现象。
不知道如何解释?
作者: aque    时间: 2006-1-19 21:28
目前的动作是进行简单的修模, 解决结合线的问题。
变更内容是加溢料区和排气道。
如图:
作者: 干锅肥肠    时间: 2006-1-20 08:54
不是因为撕裂才有油污,而是有了油污才会撕裂
加溢料区是解决夹水线的一种方法,
看看是不是料的烘干时间与温度,掺的水口料是否绊均匀,
作者: 干锅肥肠    时间: 2006-1-20 08:55
另外你那螺丝过孔处胶位太单薄了,
作者: acumen    时间: 2006-1-20 09:16
油污是注塑时没把模具清洗干净,特别是T1时模具镶件的缝隙里油污没清洗干净。渗油的现象嘛!不知你产品材质是什么?有可能是你的模具冷却密封不是很好,冷却介质(热油)渗出来。模具镶件的缝隙里油污没清洗干净,也会渗出来,但会慢慢减少!!!具体你要给出详细的资料才更好判断.
作者: aque    时间: 2006-1-21 00:18
今天为这个忙了一天。 只是解决了结合线的问题, 经过试模还算成功。
只是断裂的现象还是得不到什么进展。

各位有什么需要的请讲, 我会尽量给出资料的。
材质:PC+ABS(帝人化成, TN7000);公模母模的冷却方式均为水冷。 公模温度45,母模温度60。
螺丝处肉厚1.3mm。 早建议RD加肉厚,无奈。。。。。。(太厚了有缩水, 另外一处类似结构就有)
油污怀疑是滑块润滑油,但是在30模之后表面仍旧有轻微油污。不知道断口有油是否为产品包油现象。
理论上不允许二次料,但是目前MI(30~33),问题不大。 烘干条件85,4h以上。

关键是第二幅图,断裂的现象不好解释。目前着急的也在这边。
另外,目前是否有有效的办法检查出有断裂可能性的产品? 不要说超声波那种东西,买不起的。
或者简单的将断裂结构简化为悬臂梁结构, 能否由计算找到理论最大变形量? 然后做个简单的检具进行初步检查。 (但是苦恼的是我找不到具体的材料数据。。。。。。)
作者: 干锅肥肠    时间: 2006-1-21 08:21
"另外,目前是否有有效的办法检查出有断裂可能性的产品"
据我所知,任何塑胶产品基本都存在断裂的可能,关键是要看在那个地方,他的受力强度怎样,是否在允许的范围,是否均匀分布。RD们应该有这方面的测试经验或者标准。
从第二张图片看,猜测是耳受的压力过大,你可以在下面加条“井”字骨(如果允许的话)。事实上我怀疑这片耳没有与下面的零件相贴合,有间隙,才会老是断裂。
呵呵
作者: 河马    时间: 2006-1-21 08:49
看有没有可能将进胶点改一下
使孔处的结合线不要在最脆弱的位置
作者: acumen    时间: 2006-1-21 09:30
看图片挺象冷料,加高模温,也有可能是浇口离薄弱地方太远了,是否可提供模图看看,3D图。。
作者: acumen    时间: 2006-1-21 09:31
不知有没冷料槽??
作者: ABS765A    时间: 2006-1-21 09:47
1.油物是脱模剂太多了,再试几次就好了!
2.易断裂与结合线和结构有关,目前首先解决结合线的问题,两种方法可以考虑:a.改变水口位置,使结合线处在强度不敏感的区域b.调高模温,也可有效的改善结合线。
作者: delkings    时间: 2006-1-21 10:18
我原先也有原来的这方面的经验,烦了半年~~~
建议,从工艺上很难有改善,就算是刚刚出的时候是良品,但时间常一样是断裂,最直接的方法还是改设计,加RIBS,或加DIM~~~~~
个人建议~~~~~~~~~
作者: aque    时间: 2006-1-21 22:18
原帖由 干锅肥肠 于 2006-1-21 00:21 发表
"另外,目前是否有有效的办法检查出有断裂可能性的产品"
据我所知,任何塑胶产品基本都存在断裂的可能,关键是要看在那个地方,他的受力强度怎样,是否在允许的范围,是否均匀分布。RD们应该有这方面的 ...


螺丝的锁附力仅仅有5Kgf.cm, 根本不算大。(6-32的螺丝);另外, 断裂不是发现在第一次锁附的时候, 而是在放置一段时间之后才有发现断裂的情况。

照这个情况来看, RD改设计的可能性不是很大了。现在关键问题是能否检查出来这种不良以确保出货的品质。不知道大家是否有什么主意。
作者: aque    时间: 2006-1-21 22:21
原帖由 acumen 于 2006-1-21 01:30 发表
看图片挺象冷料,加高模温,也有可能是浇口离薄弱地方太远了,是否可提供模图看看,3D图。。

原来的,模温在10左右,现在已经校正到45左右,但是不敢保证品质。
因为在组装根本,没有发现不良,只有在]静置之后才有现象出现。
作者: aque    时间: 2006-1-21 22:22
原帖由 hum_0126 于 2006-1-21 00:49 发表
看有没有可能将进胶点改一下
使孔处的结合线不要在最脆弱的位置


根据2.jpg来看, 结合线似乎不是很重要的因素。
作者: aque    时间: 2006-1-21 22:23
原帖由 acumen 于 2006-1-21 01:30 发表
看图片挺象冷料,加高模温,也有可能是浇口离薄弱地方太远了,是否可提供模图看看,3D图。。


从4.jpg来看,进料口在模具的中心。 不算很远的。
作者: aque    时间: 2006-1-21 22:26
原帖由 delkings 于 2006-1-21 02:18 发表
我原先也有原来的这方面的经验,烦了半年~~~
建议,从工艺上很难有改善,就算是刚刚出的时候是良品,但时间常一样是断裂,最直接的方法还是改设计,加RIBS,或加DIM~~~~~
个人建议~~~~~~~~~


大哥,有经验就最好了。
我们这边的RD死板的要命, 没有具体的理论数据很难说服的。
改设计的方法暂时不要, 我也想呀!
但是我又不是RD。赫赫
当初您是怎么解决的?
作者: aque    时间: 2006-1-21 22:28
原帖由 acumen 于 2006-1-21 01:31 发表
不知有没冷料槽??


后来有加,但是没有确切的证据证明有效。
就是后来加的溢料区。
作者: yr1800    时间: 2006-1-21 22:29
我也建议一个最后的办法,孔位成型如果实在不能解决的话,可以和IE商量,先不成型孔(加胶),后处理用DRILL-MACHINE对应@
我们公司有一次开一套模具,因为设计时失误,出现后摸斜顶与前模碰穿,结果老是出批峰尺寸不合要求,最后没有办法,只有钻孔对应出荷!当然,这是实在模具无法对应的情况时才采用,下下策啊
作者: aque    时间: 2006-1-21 22:30
原帖由 acumen 于 2006-1-21 01:30 发表
看图片挺象冷料,加高模温,也有可能是浇口离薄弱地方太远了,是否可提供模图看看,3D图。。


模图麻烦一点, 我这边没有, 开模不在这边。
请见谅。 不过这种简单的模具,应该没有什么难度的吧!
作者: 干锅肥肠    时间: 2006-1-22 13:31
搞了半天,还不知道你用的啥料??
这种情况一定要从注塑工艺上解决,后处理在需要的时候也要做,比如回火什么的。
作者: applejuny_003    时间: 2006-1-22 15:24
本人有以下几点建义:
1  脱模油太多
2  混合料不洁
3 改变浇道及溢口位置
4 提高模温
5 排气不及
6 脱模角不够
作者: aque    时间: 2006-1-23 22:15
原帖由 干锅肥肠 于 2006-1-22 05:31 发表
搞了半天,还不知道你用的啥料??
这种情况一定要从注塑工艺上解决,后处理在需要的时候也要做,比如回火什么的。


PC+ABS的料
具体的后处理有什么建议么?
不太在行,回火的制程是怎样的?
作者: aque    时间: 2006-1-23 22:17
原帖由 applejuny_003 于 2006-1-22 07:24 发表
本人有以下几点建义:
1  脱模油太多
2  混合料不洁
3 改变浇道及溢口位置
4 提高模温
5 排气不及
6 脱模角不够


谢谢了。
目前再没有发现这样的不良。
因为要求厂商更改了1,2,4,5这几点。
现在的问题是怎样在不破坏产品的情况下检查出这种不良。
比较伤脑筋的问题。
作者: aque    时间: 2006-1-23 22:20
原帖由 yr1800 于 2006-1-21 14:29 发表
我也建议一个最后的办法,孔位成型如果实在不能解决的话,可以和IE商量,先不成型孔(加胶),后处理用DRILL-MACHINE对应@
我们公司有一次开一套模具,因为设计时失误,出现后摸斜顶与前模碰穿,结果老是出批峰尺寸不合要 ...


果然下下策。
所以我们当时就否定了。
这样的话这套模具基本就废了。
另外二次加工也是个麻烦事。还不知道有什么side effect呢。
不过还是很感激了。
产品设计确实有点。。。。。。
作者: liaocb    时间: 2006-1-23 23:03
我曾设计过一套模具就是这种形象,原来进胶在中间发现断裂,后来改了进胶点位置就可以解决了!
作者: 2906308610    时间: 2014-7-23 21:59
原来是这样!谢了!我顶了
作者: wangjoys    时间: 2014-7-24 11:14
改进胶位置,加溢料。




欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.net/) Powered by Discuz! X3.3